上图是比亚迪G6的发动机舱特写。除去左右两侧叶子板封板以及前部的防尘板后,发动机传、动总成也就占据整个发动机舱的一半面积。而同样的动力、传动总成要放入F0的后地板位置,则是困难重重。
上图是焊接完毕也调整好的动力、传动总成在副车架上姿态的特写。纯手工焊接的发动机固定支架也进行了强度加强。可以保证发动机在最大扭矩输出的工况下,不出现较大震动和支架断裂的情况。
经过几次试装后,终于将动力、传动总成与副车架固定在F0整车后部。
G6的原车副车架在进行了必要的修改后,正好可以覆盖F0去掉后地板的部分。这可以说是一个巧合,原本计划将副车架在进行尺寸上的修改,以配合F0小巧的车身。
上图是从车辆后部副驾驶员侧拍摄到的,副车架与动力、传动总成固定在车身上的特写。副车架几乎与车底持平,这样的设定是有着严格要求的,为的是日后进行极速测试的时候保证车底的气流平顺,在增加必要的空气动力学套件后,不会出现来自结构上的阻力。
比亚迪速锐、G6通用的6前速手动变速器总成,可以说是台很好的变速器,挡位清晰各齿比配置合理,但那是对于前置动力、前轮驱动的量产车而言。而改装为后置动力、后轮驱动的F0就不同了。
原本正常布置的换挡装置以及换挡拉线都是向前延伸,换挡拉线通过发动机舱防火墙与变速器连接,进行换挡控制。那么现在就要彻底进行改变,换挡装置向后转动180度,换挡拉线向后直通变速器。包括换挡机构、换挡拉线固定卡夹、变速器固定支架,全部采用手工制作,并采用肘型轴承进行替换。
自行设计改装的换挡拉线固定夹,如果设计和施工出现偏差,很容易导致换挡不入位情况出现。如果材质不过关,长时间、高强度的使用就会出现备件变形,操作起来不顺畅的问题。
自行设计的变速器反向换挡拉线支架,可以说这才是见真功夫的改装实力展现。不仅需要合理地改变换挡拉线角度,还要保证换挡过程的柔顺度,以及耐用性。经过了几次尝试后整套换挡拉线反向固定方案成型,并进行了试装。当然最终设定版还要以实车测试后使用效果来决定。
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